Schoenes Video und wichtige infos Ich habe meinen gestern bestellt und warte jetzt! Normalerweise fliege ich manuell gesteuerte 3D taugliche helis, aber dieser suesse Kleine und der sensationelle Preis hat mich einfach gereizt.
Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wozu der kleine "Schalter" rechts neben dem linken Analogstick ist. Alle anderen sind ja zur Trimmung. In meiner Gebrauchsanleitung wird dieser nicht beschrieben, bei Ihnen in der Anleitung hingegen steht dort: "Debug Mode". Wissen Sie da genaueres?
Schau mal in das Video, habs aber selber noch nicht ausprobiert... LG Martin ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-rZdzay1n1Vs.htmlsi=q3S81tB0M-wQM8h3
Ich habe den Sensor bei mir ausgebaut. Da ich meinen schon vorbestellt hatte bevor heraus kam das der rote einen Sensor bekommt, hab ich ihn zumindest mal getestet. Wenn ich aber über zwei verschieden hohe und farbige Felder geflogen bin (Klee/Weizen) hat er mir am übergang ständig an der Höhe falsch korrigiert . Ohne Sensor bleibt er zwar nicht so gut stehen, fliegt dafür aber sehr viel ruhiger und angenehmer. Also mein Fazit, wer schon Heli fliegen kann, nimmt besser den ohne Sensor oder baut ihn auch einfach aus 😅👍
Ich hab bis jetzt bei noch keinem meiner ARRMA die Dämpfer geschrottet - vielleicht fahr ich zu vorsichtig ;-). Ich würde mal die von ARRMA ausprobieren: ARA330734, ARA330733, LG Martin
@@rc-bau-ecke897 danm these chinese apps are banned in India😔 But I had a look on the Indian shopping sites it is costing like 5 dollars that's cheap I guess
Hello! I really like your videos! Which do you prefer between the Gorgon and 14210? I’m interested i both. The 14210 is ofc cheaper since i would make Gorgon brushless. In my country there’s parts support for both so i can get parts in a few days. The thing that makes me hesitant with the 14210 is that I’ve heard the wheels are very sloppy and that the car is very hard to work on. Is that true? The 😊not hesitant thing with Gorgon is that i try to find a cheap motor and esc and have found a few but don’t know if they would fit. Could you help me in dms in any other social media platform? :)
Hi, the are complete different, but I prefer the Gorgon if the brushless system is implemented because of its look and the wheelies, but 14210 is more fun and less work to do. Matching motor sizes for the Gorgon is a 3670 (3660 or 3650 can fit if you cut a bit of the chassis) with KV between 2600 and 3200 if you drive the stock gearing, attention you need a motor with a 3,2 mm shaft diameter for the stock pinion. ESC with 60A should be enough. Regards Martin
du kannst ein bisschen was mit den shocks machen, dann wirds besser... aber ja, halt hoher schwerpunkt und die sehr weichen shocks. Je weniger grip desto besser fährt er (Asphalt). In dem Video war die Wiese recht hoch, da ist er etwas unglücklich. Im direkten Vergleich ist der Traxxas Bigfoot klar überlegen und du hast mehr einfache Tuningmöglichkeiten - und zahlst halt auch das doppelte außer du checkst dir einen gebraucht.
For gravel or longer grass i find the standard tyres are ok, but for short grass and tarmac i find to much grip which makes the car flip, tyres from the 14209 are slightly smaller and come in two widths, which help with this. Will try your suspension changes, thanks.
Hi, tolles Video. Ich verstehe nicht, wie du bei dem Lenkgestänge (ab 1:46) den einen Kopf gedreht bekommen hast. Ich habe einen DeeRC 14210 (ich denke Baugleich mit dem MJX 14210 v2) und bei mir zeigen beide Kugelgelenke in eine Richtung. Wenn ich das Gelenk rausdrücke, ist das Kunststoffteil doch hin, oder nicht? I
I believe you will have to reverse the ball joint on the servo side to level the steering rod or at least avoid it from hitting the floor plate, you can push the balljoint using a screwdriver and put it back the other way (I know my comment might be too late since your comment was posted a month ago)
Danke für die Antwort. Ich habe nen ähnlichen Servo. Man kann sich das sparen, wenn man die beim Servo beiligenden Abstandshalter, Gummiringe und Schrauben verwendet. Passt bei mir perfekt.
@@mathiasgehrke8761 thanks for letting me know, I never opened the plastic bag, I just followed the video exactly and re-used the horn of the stock servo
Bro is there any speed difference between 14210 and 14bm the older and newer versions i got the 14210 so is there any speed difference between both of them
Wenn man schon so Videos macht sollte man sich vorher informieren wie was funktioniert schon gleich am anfang die funke ist scheiße weil sie immer umfällt Junge dann stell sie so hin wie sie dafür gebaut wurde du hast von nix ne ahnung
Ist halt meine Meinung, hab das auch schon in einem meiner früheren Videos kritisiert, und ja, ich stell meine Funken gerne ins Regal was hier oft mühsam wird. Hab aber auch formuliert, dass die Funke ja alles kann was sie können muss... lg
Du hast es nicht verstanden die funke wurde extra so gebaut daran sie anders ihnstellt wie die üblichen und ich finde das viel besser da sie so nicht mehr umgibt leider kann ich hier kein bild posten dann würde ich es dir zeigen
@@rc-bau-ecke897Danke für deine Antwort, habe mir die x6pm-350 gekauft, aber die Reaktion ist echt träge, vorallem beim Wechsel von beschleunigen zum bremsen und anschließend rückwärts fahren. Hast du einen Tipp?
Bin gerade dank Algorithmus über Deinen Kanal gestolpert und habe nach drei Videos abonniert. Angenehme, sympathische, ungehypte und ausgewogene Präsentation 👍
Danke für deinen kurzen Einblick. Ich habe mir die funke gekauft und habe das Problem, dass sie von Beschleunigung auf Rückwärtsgang nicht direkt reagiert. Hast du da noch einen Tipp?
klingt komisch, bei mir gibt's da keine Probleme. Du könntest die Funke nochmals kalibrieren, findest du in der Anleitung unter "Menu Settings". Hast du die Probleme auch bei einem anderen Fahrtregler? LG Martin
@@rc-bau-ecke897 das ist komisch, auch die Kalibrierung hat keine Besserung gebracht. Hab nur den e45az, der mitgeliefert ist beim hyper Go. Danke und Grüße, Alfo
@@rc-bau-ecke897 Danke nochmal für den Hinweis mit der Kalibrierung, hab mir das nochmal genauer angeschaut und tatsächlich hatte ich den Controller nicht richtig kalibriert….macht endlich richtig Spaß und läuft wie gewünscht ;-)