Тёмный

Change the motor in a small lathe to 2.2kw 

Mateusz Turek
Подписаться 42 тыс.
Просмотров 31 тыс.
50% 1

Hi! in this video I will show you how you can increase the power of your lathe by changing the motor to a bigger one!
/ hobbypassionmati
#latheupgrades #homemadelathe #changingmotor
proexpertmt@gmail.com
If you want to support the development of my channel, you can donate any amount, thank you very much in advance 👍😉
06102016640000380205372786

Опубликовано:

 

10 апр 2021

Поделиться:

Ссылка:

Скачать:

Готовим ссылку...

Добавить в:

Мой плейлист
Посмотреть позже
Комментарии : 56   
@junkyardprojects3155
@junkyardprojects3155 2 года назад
Good choice for this motor. It is well made
@KravchenkoAudioPerth
@KravchenkoAudioPerth 3 года назад
You will enjoy using your lathe very much with the more powerful motor. Great work!
@mateuszturek5760
@mateuszturek5760 3 года назад
Thank You!
@Pushyhog
@Pushyhog 2 года назад
thanks Mister.
@daniloagostini4156
@daniloagostini4156 3 года назад
Brilliant replace!
@mateuszturek5760
@mateuszturek5760 3 года назад
Thank You!
@joseppallarescendros3219
@joseppallarescendros3219 3 года назад
Hola Mateu un saludo desde catalonia - ahora si que tienes un buen motor para un buen variador .--79 bien por el cambio salud josep CAT
@rabahchikh8918
@rabahchikh8918 3 года назад
Good job
@stassamson7421
@stassamson7421 3 года назад
Молодець.
@robyro49
@robyro49 3 года назад
nice job congratulations
@mateuszturek5760
@mateuszturek5760 3 года назад
Thank You!
@atothek1804
@atothek1804 8 месяцев назад
great job! I must say that I will copy the mounting bracket from this on my lathe. The exception will be the mounting in a box for protective barrier from a belt. But the structure will stay overall similar. Have you noticed anything that needs changing if you rebuild this again now? You have been using the lathe for 2 years so the points of change in the structure have probably become apparent, if there are any? Thank you for sharing 👍👍👍👍
@mateuszturek5760
@mateuszturek5760 8 месяцев назад
Thank You! I have been using the lathe for over 3 years, it is currently in a new workshop (watch my newer videos, you will also see its work there), the drive is unchanged for now, I only moved the engine to the other side. From everything you saw in the video, the only thing that needs to be changed is the pulley on the spindle, and the point is to make it stiff, the one I used has a vibration damper - a rubber between the two elements, I have the impression that this causes the machine to vibrate, and If possible, use the shortest strap possible. This entire drive is temporary, ultimately it is planned to have an intermediate gear ratio to have "two" gears, with smooth regulation by an inverter, e.g.: 0-500 with high power, and 0-3000 with less torque for smaller diameters
@barrysotero137
@barrysotero137 Год назад
Rad🤙
@kevino6670
@kevino6670 2 года назад
Great Work! I have a 9 x 20 Enco, what’s size motor can or should put on there. It’s the perfect size for me, just needs more power.
@mateuszturek5760
@mateuszturek5760 2 года назад
Thank you 🙂 in fact, such lathes have very weak motors, you probably have 0.55kw there, which from my point of view is a disaster, of course you have a smaller chuck, probably 100mm, but I always prefer to have a power reserve, so in your place I would change the engine for at least 1.1kw (1100W) ~ 1.5HP
@arifyulianto3993
@arifyulianto3993 3 года назад
waiting for part 2 of dream workshop...
@mateuszturek5760
@mateuszturek5760 3 года назад
will be released soon, I had to carry out other projects, including a chicken coop, so work on the gate stopped, now I am going back to work on the workshop
@arifyulianto3993
@arifyulianto3993 3 года назад
good job.. I am from Indonesia, I am very happy to see your channel, because it is very inspiring. success is always for you
@mateuszturek5760
@mateuszturek5760 3 года назад
thank you! and I am very happy that you like my movies:)
@rodenreyes6320
@rodenreyes6320 10 месяцев назад
This means if you can build an aircraft carrier in one year, you can finish one now in 6 months or less because lathe can take large bites.
@bekiryaprak7287
@bekiryaprak7287 3 года назад
Great work (: i have some questions what the new motor rpm?, what the pulley ratio and what max Chuck rpm? Thanx
@mateuszturek5760
@mateuszturek5760 3 года назад
Thank you :) I will be happy to help, according to the nameplate 1615rpm, but after measuring with the tachometer it turned out to be 1500, the gear ratio is now ~ 1: 2.8, the maximum spindle speed 557rpm without load, the handle can work up to 3500rpm, eventually the second wheel will be mounted on the motor so that I can get the spindle speed around 1500rpm
@mateuszturek5760
@mateuszturek5760 3 года назад
It's a multi V-belt pulley
@dklyne
@dklyne 2 года назад
Hi, what type of speed controller are you using to get it to change speed? What type of motor is it and are you running it on 3 phase?
@mateuszturek5760
@mateuszturek5760 2 года назад
Hi, this is a DANFOSS vector frequency converter (inverter), the motor is 2.2kw 1400rpm
@nedyeko5082
@nedyeko5082 2 года назад
How to overcome the vibration of the chuck, and is the rail block able to support the tool pressure?
@mateuszturek5760
@mateuszturek5760 2 года назад
What do you mean when you ask about "handle vibration"? linear carriages (blocks) are actually designed to carry huge loads, those in my "small machine" are still nothing ...
@kolbakolba
@kolbakolba 3 года назад
Kurcze jednak w tokarce moc robi swoje, oczywiście sztywność i luzy też są ważne. Sam myślę nad zastosowaniem silnika takiej samej mocy w mojej tokarce, wiertarce stołowej i w budowanej taśmówce.tak żeby wszystko było z jednego falownika ( na przełączniku krzywkowym ) spore oszczędności na każdym dodatkowym falowniku.
@mateuszturek5760
@mateuszturek5760 3 года назад
dobry sposób na oszczedność, jednak nie musisz miec wszystkich silnikow o takiej samej mocy, falownik bedzie wspolpracowal z kazdym jakiego uciagnie, malo tego, moj falownik jest od 3 do 7,5kw, a przez dlugi czas pracowal z silnikiem 0,75kw :)
@kolbakolba
@kolbakolba 3 года назад
@@mateuszturek5760 dobrze wiedzieć , bo w stołowej mam 0.75kW, myślałem że do każdego się wprowadza oddzielne ustawienia. 750w silnik w tokarce optimum nie daje rady, przy większym przybraniu powierzchnia jest jak po cięciu plazmą.
@mateuszturek5760
@mateuszturek5760 3 года назад
Oczywiscie mozna wprowadzic konkretne ustawienia pod dany silnik, lub jeśli falownik ma opcje autoadaptacji to sam je wprowadzi optymalnie, natomiast bez tego będzie pracował każdy silnik o dowolnej mocy, nawet jeśli falownik byłby do 2kw to będzie na nim pracował silnik 3kw, tylko nie pamiętam jakie są tego skutki, ale z tego co kojarzę to napewno nie uszkodzenie falownika
@trapper1211
@trapper1211 Год назад
rowek wpustowy pilnikiem od ręki, EZ inżynierowie i wykładowcy akademiccy go nienawidzą, zobacz jak to zrobił xd
@wizrom3046
@wizrom3046 2 года назад
Did you use gravity for belt tension? No belt tension adjuster?
@mateuszturek5760
@mateuszturek5760 2 года назад
for some time the belt only temporarily stretched the weight of the engine, soon I will be building additional gears with an electric tensioner
@wizrom3046
@wizrom3046 2 года назад
@@mateuszturek5760 thank you for replying. Great projects! 👍🙂
@mateuszturek5760
@mateuszturek5760 2 года назад
Thank You! 🙂
@meocats
@meocats 3 года назад
how does the tailstock lock?
@mateuszturek5760
@mateuszturek5760 3 года назад
I showed it in this video ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-I67SZxIH63I.html
@Jacek380
@Jacek380 3 года назад
Witam - przewód z falownika do silnika dobrze jest dać ekranowany. pozdrawiam Jacek.
@mateuszturek5760
@mateuszturek5760 3 года назад
Witaj Jacku, tak wiem, ale dziękuję za radę, gdy będę montowal silnik docelowo (bo wciąż jest to opcja tymczasowa) to go wymienię na ekranowany :)
@advancedadvanced3814
@advancedadvanced3814 3 года назад
@@mateuszturek5760 Wykonałeś jedną z ciekawszych "homemade lathe" na youtubie;) Po sobie wiem, że pieniądze i czas przestaje się liczyć gdy pojawia się frajda z budowy własnej maszyny;)
@mateuszturek5760
@mateuszturek5760 3 года назад
@@advancedadvanced3814 niezmiernie miło mi to czytać, a co do czasu i pieniędzy to oczywiście masz rację :)
@user-rn9dc4dp9m
@user-rn9dc4dp9m 3 года назад
👍👍👍💯🇺🇦
@user-yy6qf6qk4i
@user-yy6qf6qk4i 3 года назад
The engine is how much horsepower
@mateuszturek5760
@mateuszturek5760 3 года назад
2,2kw = 2,9hp
@vladimirmelnik6289
@vladimirmelnik6289 3 года назад
Lepiej jest przylutować zaciski na silniku, zaciskanie z czasem może sprawić kłopoty.
@mateuszturek5760
@mateuszturek5760 3 года назад
Dziękuję za radę, zobaczymy jak się sprawdzi, w poprzednim silniku miałem lutowane bo nie miałem jeszcze praski :)
@RysiekM
@RysiekM 3 года назад
@@mateuszturek5760 a jak sprawuje się ta praska, i czy to taka do tych samochodowych złączy.?
@mateuszturek5760
@mateuszturek5760 3 года назад
Szczerze mówiąc mam ją od niedawna, póki co nie miałem z nią problemu, i myślę że ogólnie nie ma co w nich być "nie tak", ogólnie jest do wszelkich konektorow nieizolowanych, na przewody 0,5-6mm², do izolowanych mam osobną, są tanie z wymiennymi szczekami, ale mnie by się nie chciało co chwilę zmieniać w razie potrzeby, i uważam że lepiej mieć kilka osobnych do różnych zadań
@vladimirmelnik6289
@vladimirmelnik6289 3 года назад
W zasadzie tak, ale raz na cztery miesiące zajrzyj do skrzynki zaciskowej silnika w celu profilaktyki.
@mateuszturek5760
@mateuszturek5760 3 года назад
Ok, a co może się dziać?
Далее
Homemade lathe! - How to make DRO!
19:11
Просмотров 119 тыс.
Switching the Mini Lathes Gear Lever to the Front
16:01
Mini Lathe 3HP Motor Upgrade..... (Yep 3HP)
18:40
Просмотров 176 тыс.
A Quick Fix Motor Mount for the CJ0618 Mini Lathe
12:04
Szlifowanie szczęk twardych uchwytu tokarskiego
12:45
Просмотров 535 тыс.
Mini Lathe compound angle adjustment modification
16:14
Making a dial for the Mini Lathes carriage
19:48
Просмотров 395 тыс.
This TOOL makes A BEST SURFACE on the lathe. DIY
40:43
Genius innovations and tricks you've never seen before
17:50