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Ich wollte meinen Hobel umbauen..... 

Lets-Bastel
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Um mir das Kurbeln mit der Hand zu sparen, wollte ich einen Motor in meinen Abricht und Dickehobel einbauen, der das für mich erledigt. Kein Problem hab ich gedacht, schnell passiert......DACHTE ich...
So einen Hobel umzubauen ist wohl doch nicht so einfach...
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5 окт 2024

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Комментарии : 510   
@jenshotz712
@jenshotz712 3 года назад
Kann mich dem nur anschließen, das Übersetzungsverhältnis ist falsch, hätte auch mit dem kleineren Motor geklappt. und dann so Programmieren erst langsam gefahren wird und wenn man länger drauf drückt es schneller wird. und oben und unten einen End Schalter das schont den Motor.
@HappyNiceTree
@HappyNiceTree 3 года назад
Jep. "Einfach" ein Getriebe ab Welle des Schrittmotor und schon hätte der erste Motor den Block gehoben. Spätestens der Zweite. Aber egal. War ein Bastel-Projekt, passt schon. Denn so haben alle Interessierten was gelernt. Und Kohle gespart. ;-) Danke dafür!
@prototype43608
@prototype43608 3 года назад
Je größer die Übersetzung desto langsamer der hub. Vielleicht haben die beiden das so berücksichtigt das es nicht zu langsam fährt.
@trampoliiin
@trampoliiin 7 месяцев назад
Ja deswegen meinte Truppe auch, wenn das nicht geht, heisst sehr viel neu machen. Die Konsole hat den Motor zu nah an der Welle platziert fuer den Tausch gegen ein groesseres Zahnrad.
@the78mole
@the78mole 3 года назад
Vielleicht solltest Du einfach die Übersetzung des Riemens anpassen. Kleineres Rad am Schrittmotor und größeres Rad an der Welle. Dann läuft es zwar langsamer, aber dafür ohne Aussetzer.
@DennisFarin
@DennisFarin 3 года назад
Frei nach Archimedes, gib mir ein Zahnrad das groß genug ist und ich dreh dir die Welt in eine andere Richtung. :)
@the78mole
@the78mole 3 года назад
Jepp, Archimedes passt hier gut 😜 Zudem hätte man noch einen Endschalter einbauen können und tatsächlich bestimmte Positionen anfahren. Da hätte es nicht mal eine Messeinrichtung gebraucht, wenn man in der Software immer dafür sorgt, dass die Position von unten nach oben angefahren wird und die Schritte entsprechend in Länge umrechnet. Wozu hat man sonst die Software...
@DennisFarin
@DennisFarin 3 года назад
@@the78mole Naja klaro, Potenzial haste immer iwo, aber generell find ich das schon ne coole Idee. So einige Dinger lassen sich ja noch einprogrammieren, ala 1x drücken 1 mm 2x 2mm usw .. lange drücken gleich Dauerfahrt. Software lässt sich ja immer nach Bedarf erweitern.
@larsp.8905
@larsp.8905 3 года назад
es ist halt auch so das der svhrittmotor mit endstufe fast soviel kostet wie nen servo mit voll überwachung und mehr Leistung da hätt man dann mit nem end und homing schalter das genaue ansteuern realisieren können
@stephanwoermann9699
@stephanwoermann9699 3 года назад
@@larsp.8905 Du weißt aber schon das hier Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen gefragt ist?
@fredvomjupiter6775
@fredvomjupiter6775 3 года назад
Ich kenne so Probleme aus dem Sondermaschinenbau. Besondere Lösungen dauern besonders lange und kosten besonders viel. Super, dass ihr durchgehalten habt. Irgendwann geht es immer. Blöde ist nur, dass man erst am Ende weiß, wann das Ende ist. Danke fürs Zeigen. 👍👍👍
@Bartlmostfetcher
@Bartlmostfetcher 3 года назад
Hihi! Und der ganze Aufwand, nur weil man zu faul is, a bisserl an der Kurbel zu drehen.
@Ufi4273
@Ufi4273 3 года назад
Man könnt's ja auch noch mit Alexa verbinden :-) :-) - Naja - trotzdem cooles Projekt ....
@wernerwendt8647
@wernerwendt8647 3 года назад
Wenn die Höhenverstellung von Hand erfolgt, dreht der Schrittmotor ja mit und erzeugt eine Spannung, so wie ein Generator. Das kann den Treiber für den Steppmotor zerstören. Diese Spannung erhöht sich noch bei einer größeren Übersetzung. Aus diesem Grund muss vor dem Steppmotor eine Diodenschaltung die die Induktionsspannung kurz schließt. Schaltung gibt es im Netz. Um die Kraft des Motors zu erhöhen kann man auch die Spannung erhöhen. Sehe ins Datenblatt des Motors. Das bringt richtig was, und du brauchst keine mechanischen Änderungen mehr vornehmen.
@Knochenmann1
@Knochenmann1 3 года назад
Beim Maschinenbau darf man nicht aufgeben, tolles Projekt. Besonders wenn man überlegt was es da noch für Möglichkeiten gibt.
@johnpippo
@johnpippo 3 года назад
Die Garantie vom Hobel so: "Ich bin dann mal weg..."
@saschafernandezdeleon575
@saschafernandezdeleon575 3 года назад
Auf Industrie Maschinen gibt es in der Regel eh nur 6 Monate. Das hat mir zumindest vor 2 Jahren mal mein Chef erzählt
@bekirsan2128
@bekirsan2128 3 года назад
Ist doch eh alles Geschenk. Was für eine Garantie willst denn dafür haben. Wenn es kaputt geht ruft er einfach bei woodpeckers an und bekommt ein neues Geschenk, nur diesmal schneller größer und teuerer
@florian821
@florian821 3 года назад
@@saschafernandezdeleon575 So ein schwachsinn. Die 5 Achs Fräsmaschine die wir von DMG Mori bekommen haben hat 36 monate.
@saschafernandezdeleon575
@saschafernandezdeleon575 3 года назад
@@florian821 Das wird dann wohl auch ne sache des Preises sein (erweiterte Garantie) Denn es ist ja mitlerweile überall so willst du mehr zahlst du auch mehr und warum sollte unser Chef uns blödsinn erzählen wir wissen ja auch was die Maschienen alle gekostet haben also warum sollte er uns in dem fall belügen?
@florian821
@florian821 3 года назад
@@saschafernandezdeleon575 Was denn für Maschinen?
@maikb2541
@maikb2541 3 года назад
In der Zeit wie das Projekt gefressen hat hättest du sehr lange kurbeln können. XD Aber wenn ihr Spaß habt was solls
@wolfganggotzke2548
@wolfganggotzke2548 3 года назад
Spannendes Projekt. Glückwunsch Kevin und Michael, gut gelöst.
@andreasbentz6106
@andreasbentz6106 3 года назад
Moin Michael! Geile Idee und gut umgesetzt. Zum Übersetzungsverhältnis ist hier ja schon einiges gesagt worden. Für meinen Geschmack läuft das Teil eh ein bisschen schnell, da du ja keinen Freilauf in der Kurbel hast. Wenn da einer mit den Fingern dazwischen kommt, gibt's blaue Flecken. Was ich aber auf jeden Fall noch nachrüsten würde, sind Endlagenschalter, damit der elektrische Antrieb bereits vor der mechanisch bedingten Endlage gestoppt wird. Noch eleganter wäre es, die fahrt am Ende zu verlangsamen um den Motor dann sanft an die mechanische Endlage zu fahren (einfach testen, wie viele Steps vom Auslösen des Endlagenschalters bis zur mechanischen Endlage erforderlich sind. Und deine Idee mit dem Anfahren bestimmter Positionen ist bei einem Schrittmotor sogar recht einfach ohne Messeinrichtung zu realisieren. Die Software weiß (wenn sie mitzählt) eigentlich genau, wo der Hobel in der Höhe steht. Du weißt ja "Der Elektronik schläft nicht, der Elektronik verzählt sich nie..." Wenn man es ganz perfekt macht, programmiert man noch die Möglichkeit einer Kalibrierfahrt in die Endlage, falls der Motor mal einen Step auslässt, weil der Truppe wieder zu schnell fährt (BTW - hast echt Schwein gehabt mit dem Blitzer). Das kann man sicher auch noch mit einem Arduino realisieren, ich würde allerdings einen Einplatinencomputer mit Touchscreen nehmen und ein gescheites User-Interface programmieren mit dem man die Werte über den Touchscreen auf einem Keypad vorwählt. Darüber könnte man auch das manuelle Auf/Ab Fahren realisieren ohne den Taster. Zur Mechanik noch eine Anregung für alle, die den Garantieverlust beim Hobel fürchten: Es wäre eine Überlegung wert, das Antriebsrad für die Welle in zwei Halbschalen zu teilen, so dass man es ohne Demontage der Welle und anschließender Neujustierung hätte aufsetzen können. Aber das hängt immer von den Möglichkeiten ab, die man zur Verfügung hat. Da braucht man dann schon eine Drehbank. Ich persönlich hätte es auch genau wie der Michael gemacht. Im Garantiefall muss erst einmal der ursächliche Zusammenhang mit der Veränderung an der Maschine gegeben sein. Viele Grüße Andreas
@alfredo7153
@alfredo7153 3 года назад
Cooles Projekt! Hier ein paar Anregungen, falls ihr das noch nicht schon in Betracht gezogen habt: Endschalter montieren und dann sollte es softwareseitig kein Problem sein das Gerät auf das Zehntel genau einzustellen, geht vielleicht sogar über ne grbl Oberfläche, die eigentlich für cnc Fräsen gedacht ist (Bei der 0mm Einstellung den Enschalter montieren und als Referenz benutzen). Für mehr Motorleistung das Microstepping am Motortreiber reduzieren, um dem Motor mehr Power zu liefern, ich denke Halbschritte oder sogar Vollschritte bei 1,8 Grad Motoren sollten vollkommen ausreichen. Mit einer anderen Übersetzung und höherem Microstepping kriegt man das Teil bestimmt sogar aufs Hunderstel gepimpt, wird dann aber wahrscheinlich mechanisch das größere Problem sein die Präzision zu halten. Hoffe ich konnte ein wenig beitragen, viel Spaß und Erfolg noch!
@ikemkrueger
@ikemkrueger Год назад
"Übersetzung" ist hier so eine Art Getriebe, korrekt?
@mariofritsche4889
@mariofritsche4889 3 года назад
Mal schauen, wann dir die Kurbel das erste mal die Kniescheibe trümmert... 😏 Cooles Projekt
@GURKENdeluxe
@GURKENdeluxe 3 года назад
Die Kurbel dreht durch, wenn der Motor genutzt wird ;) Da kannste nicht dran festhängen.
@MarkusPilot77
@MarkusPilot77 3 года назад
Wie war das einmal mit dem Holz Bastel Kanal 😂😂😂 mittlerweile Schiebelehre, Stahlbohrer, Gewindeschneider, Senker, Schrittmotor und Steuerelektronik 😂😂 mir als Maschinenbau Ing. gefällt es 😂 Und lustig, so passt es auch in den Unterhaltungs Kanal als Entertainment Sonst hätte man sich ja vorher echt Gedanken machen müssen über Nm die man braucht um die Welle zu drehen, oder wieviel Drehmoment der Motor haben sollte, und wieviel Strom der dann auf Volllast zieht um das richtige Netzteil auszusuchen.. Aber dafür wären wir dann hier ja falsch 😂😂😂😂 Trotzdem interessantes Projekt 👍
@hardyponudic635
@hardyponudic635 3 года назад
Zuerst die nötige Kraft ermitteln, dann den Motor und die Übersetzung wählen.
@jonas1205
@jonas1205 3 года назад
Und wie hättest du die ermittelt?
@stephanbode548
@stephanbode548 3 года назад
@@jonas1205 Mit einem Drehmomentschlüssel. Oder Hebel mit Gewicht dran, z.B. Eimer mit Wasser. Und dann Reserve drauf rechnen.
@sepplmeier6637
@sepplmeier6637 3 года назад
@@jonas1205 Das lernt jeder Metaller im ersten und zweiten Lehrjahr...
@jonas1205
@jonas1205 3 года назад
@@sepplmeier6637 Ja und? Muss jeder Metaller sein?
@jonas1205
@jonas1205 3 года назад
@@stephanbode548 ah okay. So hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht, obwohl das berechnete natürlich nicht immer funktionieren muss ;)
@clint0699
@clint0699 3 года назад
Also wenn es rein darum geht den Höhenunterschied schnell zu verstellen ohne Kurbeln zu müssen, hätte ich einfach am Handdrehrad im Zentrum eine Aufnahme für den Akkuschrauber gebaut...irgendeine gängige Grösse TX25 TX30, oder Sechskant mit dementsprechender Verlängerung sodass man nicht an die Handkurbel stösst ect, das Ding dann einfach per Magnet ans Gehäuse dranhängen und wenn man es braucht rein in den Akkuschrauber und los gehts. Der Akkuschrauber ist ja schnell zur Hand genommen, und kosten tut der Aufwand gerade mal nix, und hält ewig, was ich bei dieser Elektrik und Motor Kombination nicht sagen würden. Der Akkuschrauber dreht dir das Teil wahrscheinlich noch schneller von unten nach oben...wenns um die Genauigkeit geht, nimmt man eh die Handkurbel. Verstehe den Aufwand nicht, oft ist einfach und unkompliziert der wesentlich bessere Weg, ...rede da aus Erfahrung.
@GerdBruno
@GerdBruno 3 года назад
Bin gespannt auf die nächste Ausbaustufe mit Messvorrichtung, Vorwahl und automatischen Anfahren der Zielposition!
@arnomali149
@arnomali149 3 года назад
wie kann man an der Stelle die Bedienung hinklatschen? Sehe schon die Szene, in der er rumheult, weil ein Ärmel oder sonst was in der Kurbel hängengeblieben ist und er aua hat.... 🙄
@GURKENdeluxe
@GURKENdeluxe 3 года назад
Die Kurbel dreht durch, wenn der Motor genutzt wird ;) Da kannste nicht dran festhängen.
@torstenswoodwork
@torstenswoodwork 3 года назад
Wie kann man ein so gutes Gerät nur so versauen. Wenn der noch Garantie hatte ist die jetzt auf jedenfall weg. Hat er mal überlegt das ihm die Werkstatt abfackeln könnte wenn es schief läuft 👍👍👍.
@LetsBastel
@LetsBastel 3 года назад
3 Abonnenten, große Fresse und selbst kein Video online. WAS willst DU MIR erzählen Thorsten, WAS???
@MobileGaming-ew3ig
@MobileGaming-ew3ig 3 года назад
@@LetsBastel Inwiefern ist denn die Anzahl von Videos ein Gradmesser für handwerkliche Kompetenz?
@MJ09322
@MJ09322 3 года назад
@@LetsBastel ah weiß jetzt wieder, warum ich hier vor fast 2 Jahren schon deabonniert hab
@Ayastracci
@Ayastracci 3 года назад
Immer diese Panikmache. Ich habe bei mir diverse eigenbau CNCs / Lasercutter mit ähnlicher Hardware. Sehe da absolut nichts was da Abfackeln kann. Der Stepper Controller ist ein fertiges Produkt was in einem Metallgehäuse steckt. Der Motor ist größtenteils aus Metall, bei nem Arduino oder auch beim Schaltnetzteil Fackelt nichts ab. Lasst doch diese Panikmach sein, so schnell fackel da nichts ab.
@HeinSchlauHeinSchlau1234
@HeinSchlauHeinSchlau1234 3 года назад
alter mit handschuhe niemals an der standbohrmaschine bohren, dass kann ganz viel aua machen LG.
@Steve.Martok
@Steve.Martok 3 года назад
Klasse! Gut hinbekommen...ist so ein Projekt, was auch bei mir in der Werkstatt hätte stattfinden können und wo ich dann 35 mal ausgerastet wäre...aber irgendwann bekommt man es hin. Da ist ja nun noch Potential da, das ganze im Laufe der Zeit zu perfektionieren, evtl. wirklich nochmal ein Messsystem einzubauen, vielleicht sogar mit Speicherplätzen, wo man so gängige Maße direkt anfahren kann!
@Markus-jc2iq
@Markus-jc2iq 3 года назад
Ziemliche Bastelei, wenn ich schon so einen MiniPC verwende, dann hätte ich mir vorgestellt, ich lass das Teil automatisch auf z.B. 18mm o.ä. fahren. Nur das Kurbeln vermeiden, das ist zwar nett, aber halt nicht perfekt.
@Stromis_Hobbythek
@Stromis_Hobbythek 5 месяцев назад
ist lange her aber so einfach ist das nicht realisierbar. natürlich kann man dass über die schritte zählen was der motor macht aber sobalt er einmal aussetzt stimmt es nicht mehr. sprich wie im video dieses brummen. also nicht zuverlässig. es giebt noch viele andere methoden um sowas zu realiesieren aber einige sind anfällig beim verdrecken. andere brauchen sehr viel wissen und viel aufwand um das zu realiesieren. und das ist den aufwand dann auch nicht mehr wert. was man da dan für geld investiert da kann man sich dann schon eine maschine kaufen die sowas bereits integriert hat.
@anxiousmerchant4129
@anxiousmerchant4129 3 года назад
Wiso eigenltich der Schrittmotor wenn ihr keine definierten Wege damit fahrt?
@j.k.9553
@j.k.9553 3 года назад
Auch ne Möglichkeit wäre gewesen, Handrad abbauen, Nuss mit 1/2“ auf die Welle zu schweißen, das Handrad auf der Rückseite mit nem 1/2“ Antrieb zu versehen :) so könntest du mit dem Akkuschrauber oder Akkuschlagschrauber die Welle grob hoch und runter lassen und bei Bedarf mit dem Handrad fein und nachjustieren :) für fast kein Geld :)
@nogoodnamesavailable
@nogoodnamesavailable 3 года назад
Ich würde es mir schwierig vorstellen die Vierkant Antriebe genau in Flucht der Welle anzuschweißen. Es würde doch ansonst sehr unschön 'eiern'...
@j.k.9553
@j.k.9553 3 года назад
@@nogoodnamesavailable dachte mir ein Gewinde auf die Welle schneiden, Muttern drauf schrauben, Nuss aus dem nussenkasten drüber stecken, festpunkten :) denk das würde Rundlauf technische schon ausreichen :)
@florian821
@florian821 3 года назад
@@nogoodnamesavailable Das geht wenn man einen kleinen Zapfen andreht der ca 2 hundertstel mindestspiel hat.
@AgnaktoreX
@AgnaktoreX 3 года назад
4:39 Hey Truppe, uns wurde in der Ausbildung gesagt, man solle nach jeder halben Umdrehung mit nem Gewindeschneider ein Stück zurückdrehen, um die Späne zu brechen :D Man merkt auch, dass das Drehen danach wieder leichtgängiger wird. Nur für den Fall, dass du das nicht bewusst so gemacht hast.
@dirkbarfu1791
@dirkbarfu1791 3 года назад
Bei einem guten Stahl schont es den Gewindebohrer .. aber bei dem Gussteil ist es wichtiger eine gleichmäßige Drehung zu haben damit bei so kleinen Gewinde nicht so viel ausbricht ..
@stefanhanser6685
@stefanhanser6685 3 года назад
Wäre doch besser den Kanal in Let's Pfusch umzunennen.
@paulpanther3
@paulpanther3 3 года назад
hätte ich auch euch gleich sagen können -- Motor mindest. Nema 34 - am besten Nema 42 - 12 NM -- vorher die benötigte Kraft nach oben ( mit einer Kofferwaage (Federwaage) ermitteln - das Geräusch bedeutet Schrittverlust beim Motor
@dieterkleinberg2261
@dieterkleinberg2261 3 года назад
Sehr gut gelöst Michael und Kevin! Hattest du nicht in den News gesagt das du das der Community kostenlos zur Verfügung stellen würdest? Liste mit Bauteilen und Code?
@tv_fun_world4453
@tv_fun_world4453 3 года назад
JA hatte er. Wenn überhaupt wird er es wieder Verkaufen....Traurig!!!
@maaark627
@maaark627 3 года назад
@@tv_fun_world4453 Arbeitest du etwa für umsonst? Also lass ihn doch...
@wonka6848
@wonka6848 3 года назад
@@tv_fun_world4453 Einfach in eines der Arduino-Foren posten, was du machen möchtest, dort wird dir mit Sicherheit geholfen und vielfältige Meinungen und Tipps dazu. Wie du hier in den Kommentaren lesen kannst, ist die Übersetzungsgeschichte schon nicht optimal, etc. Also sicher nicht DIE Referenz, die man nachbauen MUSS.
@petersilie3090
@petersilie3090 3 года назад
Besser nicht, da das wohl noch nicht ausgereift ist. Es sind vermutlich keine Endschalter verbaut, die den harten Anschlag verhindern. Bei der manuellen Bedienung erzeugt der Motor hohe Spannungsspitzen. Das alles ist nicht gut für die Lebensdauer der Elektronik.
@Erno2103
@Erno2103 3 года назад
Hä? Wieso fertig? Die Anzeige fehlt oder überhaupt die Einstellung wie hoch er fahren soll. Dafür war doch Kevin extra da...
@claus-jurgenfenz4159
@claus-jurgenfenz4159 3 года назад
Ja wennst im Projekt drauf kommst, dass du das nicht packst, weil doch keine Ahnung vorhanden, dann musst du halt auf die Minimalversion umstellen. Das wär doch nie was geworden.
@fusionpiet8236
@fusionpiet8236 3 года назад
Einfach machen ;) Werkstatt über Weihnachten abgebrannt wegen Kurzschluss Versicherung freut sich Top
@kurtgasser7546
@kurtgasser7546 3 года назад
Da haben sich wieder mal zwei "Genies" gefunden. Die Kurbel läuft dauernd mit. Mit deinem Talent hast du bald einen Finger, Hand oder was Anderes gebrochen.
@andreasp.7079
@andreasp.7079 3 года назад
War auch mein erster Gedanke. Geht gar nicht, zumal die Bedienung in unmittelbarer Nähe der rotierenden Kurbel eingebaut ist. Mit nem zerwichsten Handgelenk hobelts sich dann auch nicht mehr so gut. Papa, Du solltest langsam Deinen jugendlichen Leichtsinn ablegen.
@jfnotk255
@jfnotk255 3 года назад
Hm. Sieht nicht gerade BG-konform aus. Bei uns waren die Kurbeln für eine Notbedienung entweder nicht montiert oder hatten einen Freilauf.
@prosaldozwiler4257
@prosaldozwiler4257 3 года назад
Schön das ihr nicht aufgegeben habt. Danke für das Video!
@ernstal
@ernstal 3 года назад
Ein tolles Projekt - jetzt gibt es in meinem Lieblingsbastelkanal sogar Elektrotechnik! Nach meiner Erfahrung mit Schrittmotoren: Um so höher die Drehzahl, desto mehr Spannung wird benötigt, damit in der kurzen Schaltzeit noch ausreichend Strom fließen kann, um die Last zu bewegen. Das ist typisch bei induktiven Lasten. Mikroschritte dürften ab einer gewissen Drehzahl auch nicht mehr möglich sein; für den Fall dass ihr mit 1/16 oder ähnlich betreibt. Wenn der DM556T (müsste man nachlesen) stromgeregelt ist, könnte man vermutlich mit ausreichend Spannung den Motor betreiben, um bei höheren Drehzahlen den Schrittverlust zu verhindern. Die programmierte Rampe klingt sehr gut, sowie mir das Projekt sehr gut gefällt. Eine Höheneinstellung würde ich nicht, so wie es einige andere machen, über Schrittzählung und Übersetzungsrechnung machen, sondern dezidiert mit einem Wegaufnehmer. Freue mich bereits darauf zu sehen, wie das Projekt weitergeht. Viel Erfolg!
@frankb__431
@frankb__431 3 года назад
Ein Encoder ist völlig übertrieben. braucht man für so ein Projekt nich, zumal das auch mechanisch nochmal eine ganz andere herausforderung darstellt. Wegen des Umkehrspiels der Welle muss man Zielpositionen sowieso immer von unten anfahren, eine Endlage unten reicht also für automatisches Positionieren völlig aus.
@mc_rock
@mc_rock 3 года назад
Mich hätte mal interessiert warum ihr kein anderes Übersetzungsverhältnis gewählt habt, für meinen Fall läuft das Teil ohnehin zu schnell.
@DieZockerZone1
@DieZockerZone1 3 года назад
die feineinstellung macht er ja per hand
@mc_rock
@mc_rock 3 года назад
Ich dachte eher wegen dem Drehmoment. Wenn ich dann trotzdem unten an die Kurbel muss, macht das wenig Sinn
@DieZockerZone1
@DieZockerZone1 3 года назад
@@mc_rock er muss ja nicht an die kurbel
@mobilfone2234
@mobilfone2234 3 года назад
Mitdrehende Kurbel geht gar nicht, Kupplung einbauen. Wie war das noch mit Referenzfahrt und Endschaltern? Und wozu dann ein Messystem, wo man einen Schrittmotor hat? Von Übersetzung und Masseausgleich nicht zu reden... Ok, Bastler sind keine Maschinenbauer.
@SanJager
@SanJager 3 года назад
Wenn ihr schon keine digitaler Höheneinstellung verbaut. Dann wäre das auch ohne Arduino und ohne Schrittmotor gegangen. Dann hätte ein ganz normaler Motor mit Schalter auch gereicht XD. Aber warum einfach machen wenn's auch kompliziert geht.
@Sayder.k62
@Sayder.k62 3 года назад
Jonas Winkler wird neidisch sein!😂😂
@kiasto
@kiasto 3 года назад
Aber nur kurz. Bis wieder was kaputt geht und die gute alte Kurbel doch das Mittel der Wahl ist.
@WILDKAMERAD
@WILDKAMERAD 3 года назад
Finde die Projekte cool und verstehe nicht warum die ganzen Besserwisser hier bei den Kommentatoren nicht einen Film zustanden bringen in dem sie zeigen wie es angeblich richtig geht. Mach einfach weiter. Lets Bastel!
@Clusterkiller
@Clusterkiller 3 года назад
Du hast mit Sicherheit deine Gründe gehabt für diesen umbau. Bequemlichkeit kostet Geld :-) 2xStepper Motor, 2xNetzteil ; 2xSteuerung... Die Idee aber auf jeden Fall mal sexy umgesetzt.
@Marinos-Craft
@Marinos-Craft 3 года назад
In der Mechanik doch üblich. Eine riesen Scheibe am Abtrieb, also dem Handrad und eine ganz kleine am Antrieb, also Motor. Je größer die Scheibe am Abtrieb wird, ums langsamer, aber auch stärker wird gedreht. Ein gute Beispiel ist das Fahrrad. Kleiner Gang ist man an der Kurbel auf dem kleinsten Ritzel und kann Berge hoch fahren.
@sazikanebaldimor2386
@sazikanebaldimor2386 3 года назад
super cooles Projekt. Und wirklich mutig. Bin froh das es am Ende funktioniert hat 😁 Das Problem mit den Projekten kenne.ich aber auch. Es dauert immer alles viel länger als gedacht.
@jankostal2998
@jankostal2998 3 года назад
Einfach machen halt. Was nicht passt, wird passend gemacht. Schönes Projekt.👍
@MobileGaming-ew3ig
@MobileGaming-ew3ig 3 года назад
12:30 Wenn man so mit dem Netzteil umgeht, hält es auch nicht lange ;-) Spaß!
@swenhanak4898
@swenhanak4898 3 года назад
Wagoklemmen ohne Abzweigdose in der Maschine; die Kurbel könnte eine Unfallgefahr darstellen. Der Hersteller hat nicht ohne Grund die Maschine so gebaut das sie händisch bedient werden soll
@fruechtler1812
@fruechtler1812 8 дней назад
Wieso habe ich keinen Kevin, der mir bei meinem ADH helfen kann, das umzubauen. Tolle Geschichte
@valentingrodl8562
@valentingrodl8562 3 года назад
Hallo, meiner Meinung nach wäre die technisch beste Lösung: Du baust dir ein Hebelsytem mit einem Gegengewicht auf der einen Seite und auf der anderen drückt es gegen die Runde Führungsstange. Das ganze muss nur so ausgelegt sein, dass die Kraft dieses Hebels der Gewichtskraft des Hobeltisches entgegenwirkt. Damit wird die Spindel entlastet und somit muss der Motor nicht mehr das ganze Gewicht nach oben befördern. Es wäre nur zu prüfen ob genug Bauraum für ein solches System vorhanden ist. LG Valentin Grödl
@Roberto03021984
@Roberto03021984 3 года назад
Wozu der ganze Aufwand? Mit Kurbeln ist man doch auch nicht viel langsamer. Ich hätte es verstanden, wenn sich die Höhe exakt von allein einstellt, aber so. 🤦🏻‍♂️ Außerdem hätte man den Motor nach der erforderlichen Kraft auswählen können und alle anderen Komponenten auch. Das wäre deutlich effektiver gewesen. Die Programmierung dauert sicher eine Weile, wenn man die erforderlichen Parameter erst finden muss, aber da gibt's bestimmt auch fertige kleine Frequenzumrichter die den Aufwand minimieren. Aber gut du Bastelst ja und willst den Leuten auch etwas Unterhaltung bieten, dafür ist es sicher gut. Aber ich bleib dabei, dass der Nutzen den Aufwand keinesfalls rechtfertigt.
@Nico_810
@Nico_810 3 года назад
Habe ich schon drauf gewartet 😍
@niclasreiter5659
@niclasreiter5659 3 года назад
Also ich weiß ich löse da jetzt bestimmt wieder einen krieg aus, aber hätte es da nicht auch ein alter akkuschrauber getan? Natürlich zerlegt im ersten gang, mit externen tastern und einem netzteil🤔 Und wäre das nicht auch präziser, weil das ja schon hohe geschwindigkeiten sind die ihr da fahrt.
@FrohnixBastelbude
@FrohnixBastelbude 3 года назад
Ja cool. Richtig Sinn macht die Konstruktion aber erst wenn Du mittels Display Deine „Sollstellung“ vorgeben kannst und der Hobel entsprechend verfährt. Fehlt also noch ein Drehgeber für die relative Position, ein Mikroschalter für den Referenz-0-Punkt und ein Touchscreen. (Noch mal 60.- € und ein bisschen proggen) 😬
@Marco-gk4sw
@Marco-gk4sw 2 года назад
Hey ich bin gelernter Schreiner und Industriemechaniker. Ich finde Deine Videos klasse und bin dabei einige Deiner Projekte anzuschauen. Ich seh da so kleine Dinge und ich will nicht nörglen oder irgendwas schlecht machen aber gerne Tipps da lassen, wie z.B. beim Gewinde schneiden im etwas den Gewindeschneider zurück drehen, damit der Span gebrochen wird.
@G.P_Woodworking
@G.P_Woodworking 3 года назад
Eventuell die Übersetzung ändern Mehr Kraft und etwas langsamer
@DieZockerZone1
@DieZockerZone1 3 года назад
könnte man es soll aber nicht lansam sein
@frankb__431
@frankb__431 3 года назад
@@DieZockerZone1 halbe geschwindigkeit ist immernoch schnell genug, bei doppeltem drehmoment...
@SpeedyBK
@SpeedyBK 3 года назад
@@frankb__431 Es lässt sich vermutlich sogar besser einstellen, wenn es langsamer läuft.
@frankb__431
@frankb__431 3 года назад
@@SpeedyBK kommt noch dazu, wobei die feineinstellung trotzdem manuell vorgenommen werden sollte. Ohne positionsregelung (d.h. ohne encoder) ist eine genaue Positionierung glückssache. Wenn man gutes Holz auf falsche dicke hobelt, ist man leider schnell bei Brennholz angekommen...
@FDTS20
@FDTS20 3 года назад
Maschinenschlosserrei Truppe.. wenn sie Glück haben klappt’s 🤣🤣👍👍👍👍👍 Top die Bude
@Blood-angel13
@Blood-angel13 3 года назад
Hallo Truppe bestell dir am besten noch 2-3 solch Motoren und ein Netz teil das du was passendes hast wenn was kaputt geht
@tonyshark9848
@tonyshark9848 3 года назад
Cooles Feature aber „Never Touch a running System“ 🤣👍🏽
@MobileGaming-ew3ig
@MobileGaming-ew3ig 3 года назад
11:29 Datenschutz-GAU 😱😱😱
@matthiasallerheiligen360
@matthiasallerheiligen360 3 года назад
Wird auch immer schlimmer. Hat bald mehr Werbung wie RTL. Gruselig, nichts mehr für mich
@Vitali87
@Vitali87 3 года назад
Und Tschüss.
@Marc-eg1ec
@Marc-eg1ec 3 года назад
dafür gibts adblock
@81struppie
@81struppie 3 года назад
@@Vitali87 ne geh doch
@privat6774
@privat6774 11 месяцев назад
RU-vid Premium 😊
@f.3561
@f.3561 9 месяцев назад
Da schreit der Angestellten Verstand ohne Gehirnzellen für Selbstständigkeit
@larsikarus
@larsikarus 3 года назад
Einfach manche Sachen so lassen wie sie sind und nicht dran rum fummeln. Funktioniert bei mir ganz gut. 😉💪
@mrbullrotfreak
@mrbullrotfreak 3 года назад
Hey, er war laut seiner Aussage im Sondermaschinenbau.
@umlooad
@umlooad 3 года назад
Coole Spielerei und am Ende geht es - "Was will man mehr!". Jetzt fehlen nur noch die Näherungssensoren, die automatische Zustellung und die ......
@hip-work
@hip-work 3 года назад
Nicht schlecht, ich hätte aber ein Getriebe eingebaut. Übrigens meine Lösung wäre gewesen, Motor mit Frequenzumrichter und Getriebe inclusive induktiven Endschaltern. Ist von der Programmierung einfacher, fährt sanfter und ist Easy. Hättest aber Vermutlich wegen des Getriebes noch eine Kupplung mit einbauen müssen. Für ne komplette digitale Bestellung wäre es natürlich ein Servo mit Getriebe gewesen und falls die Mechanik der Maschine nicht genau genug ist ein elektronisches Lineal. Dann wird es aber auch teuer 🤣
@Masterproll
@Masterproll Год назад
Ich denke ihr hättet lieber eine Fahrradkette nehmen sollen anstelle des Keilriemen, ich hatte das Gefühl als würde dieser durchdrehen, das würde bei der Kette nicht passieren. Ansonsten super Idee und gute Umsetzung 👍
@lockey1536
@lockey1536 3 года назад
Was machst du beruflich?
@LD49196
@LD49196 3 года назад
nicht von hand drehn, es entsteht im motor durch die drehung ein strom, der die steuerung zerstören kann .. oder eine handkupplung ..
@frankb__431
@frankb__431 3 года назад
So schnell können die kollegen gar nicht drehen. außerdem ist der motortreiber durch seine Freilaufdioden und einen passenden pufferkondensator ausreichend geschützt.
@christianm2857
@christianm2857 3 года назад
Na dann kurbel halt 😂 Würd mich interessieren was der ganze Murks gekostet hat
@Spidy403
@Spidy403 3 года назад
So sinnlos oder?
@martinmustmann9060
@martinmustmann9060 3 года назад
Mir geht es jetzt weniger ums Schlaumeiern sondern einfach einen Vorschlag zu machen wie du das vielleicht doch noch gelöst kriegst. Ich hätte hier allerdings auch das Übersetzungsverhältnis geändert, wenn es so zwickt. Am angetriebenen Rad die Zähnezahl verringert und am getriebenen Rad erhöht. Deine Parameter der Riemenscheiben sind leider unbekannt, aber wenn das kleine 20 Zähne hat und das große 60 dann hast du eine Übersetzung von 3. Statt 3 könntest du auf 4 gehen indem du die kleine Riemenscheibe mit einer mit 15 Zähnen ersetzt und die große bei 15 lässt. Dein Drehmoment wäre dann auch statt dreimal eben 4 mal größer als die des Motors die Drehzahl sinkt aber dadurch ebenfalls. Eventuell brauchst du aber einen neuen Motorträger, wenn es dir den Aufwand überhaupt wert ist. Der Zusammenhang ist wie folgt -> n1/n2 = M2/M1 = z2/z1 (1...Treibrad; 2...getriebenes Rad).
@720ppixel2
@720ppixel2 3 года назад
Und der Motor Treiber kann das am wenn er Stromstöße vom Motor durchs kurbeln bekommt ?
@vinzenz_el_aleman
@vinzenz_el_aleman 3 года назад
Hallo Amigo Truppe! Heute kein Holz, heute ist der Tag der Mechanik. Basteln nur nicht mit Holz, man muss mit alles Basteln. Echt klasse. Adios Amigo Truppe. ✌✌
@AI_Laugh_Mistakes
@AI_Laugh_Mistakes 2 года назад
Echt super idee, hab das video erst jetzt entdeckt. Werde das auch bauen, aber ich denke, es ist wesentlich einfacher das Handrad zu demontieren und die Welle direkt mit dem schrittmotor zu verbinden. Mal schauen, vlt lieg ich auch komplett falsch. 😉
@unclezygi8220
@unclezygi8220 3 года назад
Ein Schuhsenkel , Ziegelstein als Gegengewicht und 50 Cent Umlenkrolle fertig ist der Aufzug der auch mit dem kleinen "Schiti" läuft . Weil einfach einfach einfach ist 👉😎👈 .
@daheimwerker5553
@daheimwerker5553 3 года назад
eine Zugfeder zur Unterstützung wäre auch eine option gewesen
@DieZockerZone1
@DieZockerZone1 3 года назад
danke, ich dachte nur an gegengewicht ;D (werde jetzt öfter mal über eine feder nachdenken :P ^^)
@Schmiedekuddel
@Schmiedekuddel 3 года назад
Hmmm.... Würde nicht auch eine Gasdruckfeder funktionieren? Eigentlich eine coole Idee, das Gewicht abzufangen.
@likethewind903
@likethewind903 3 года назад
7:51 ich wusste gar nicht das Festool auch Rührgeräte herstellt xD
@24Quirin09
@24Quirin09 3 года назад
Mich würde interessieren wie man den 230V anschluss an eine akku maschine bekommt
@likethewind903
@likethewind903 3 года назад
@@24Quirin09 Es gibt Netzadapter von festool. Schau mal hier: smile.amazon.de/dp/B073S8S8KB/ref=cm_sw_r_cp_apa_fabc_GkB4Fb6R5JMEK
@horstkrieger697
@horstkrieger697 3 года назад
Jetzt wäre es noch schön, ein Handrad mit Freilauf zu montieren, wenn Achsen z.B. bei ner Fräsmaschine mit den Vorschubmotoren bewegt werden dürfen sich die Handräder nicht miterleben. Das kann zu bösen Verletzungen führen.
@florian821
@florian821 3 года назад
Das geht allerdings bei unserer Lehrlingsfräse. Die Azubis haben sie letztes mal mit einer Zange blockiert während der Vorschub eingeschaltet war.
@prototype43608
@prototype43608 3 года назад
Ich würde gerne wissen was die Hardware gekostet hat. Ohne das geschrottete Zeugs natürlich 😅 Ist ja schon einiges drin, Motor, Netzteil, Arduino, Motorschütz,...
@florianwahle2164
@florianwahle2164 3 года назад
Und auch bei der Musik... alles gegeben 👍🏻😃
@MultiKlompen
@MultiKlompen 3 года назад
Unerwartet
@d.w.1694
@d.w.1694 3 года назад
Ich mag so projekte, auch wenn sie manchmal Zeit und nervenaufraubemd sind. Gerade wenn man denkt es geht rucki zucki
@berndgolda9197
@berndgolda9197 3 года назад
Die ersten 5 Sekunden Sin schon wieder so geil
@AlexTheKid85
@AlexTheKid85 3 года назад
Ein Anfang! Macht das doch ordentlich. Klar braucht etwas Zeit, aber dann hat man damit mehr Freude. 1. Übersetzung 2. Leadshine die maximal mögliche Spannung geben (dann bekommt der Motor auch seine volle Dynamik) 3. Zwei Endschalter damit nichts knallt 4. Anfahr und Brems Rampe 5. Display 6. Drehregler mit Knopf zum bestätigen. Durch die Endschalter ist ein exaktes Null holen möglich. Würde da eine eigene Taste anbringen. Durch den Drehregler kann man am Display die Höhe einstellen und druch hinein drücken fährt er auf Position. Ist etwas an Code aber nicht so wild wenn man sich damit etwas beschäftigt.
@Frank-cb9pk
@Frank-cb9pk 3 года назад
Hinterher sind alle klüger, aber wenn wir das Video sehen, sind wir als Zuschauer ganz am Anfang. Ich hätte wahrscheinlich schon beim ersten Fehlersuch ein anderes Übersetzungsverhältnis probiert, ich kenne mich aber auch mit der Leistung von solch kleinen Schrittmotoren nicht aus. Ein tolles Projekt, das du bis zur Voreinstellung der Höhe unbedingt weiter verfolgen solltest. mit Gruß 🙋🏼‍♂️
@DJStefmen007
@DJStefmen007 3 года назад
wie beim pc lieber größer und mehr power als zu klein. ggf getriebe ? bin gespannt wann die holz konsole neu muss weil ausgeschlagen
@Thummy83
@Thummy83 Год назад
Ich frage mich 2 Sachen: 1. Wann wurde der rote Hobel von diesem abgelöst? 2. Wann wurde "Günther" zu "Werner" umbenannt? Da ich mir jeden Tag die Videos anschaue brennen mir diese Fragen auf der Zunge. ^^
@stanleymcgomez7377
@stanleymcgomez7377 3 года назад
Kettentrieb? und Untersetzung?
@timschaffler2124
@timschaffler2124 3 года назад
Das Projekt wäre jetzt richtig geil wenn du den Schwächen Motor nimmst und ein Getriebe aus Holz gebaut hättest. 😊
@nagamendo5655
@nagamendo5655 3 года назад
LOL 😂 10:38 Wenn es knallt, erst einmal alle Körperteile auf Schäden überprüfen. Ist ein Reflex von allen Elektrikern, Elektronikern und vor allem allen Hobby-Bastlern. 🤣 Gott, ich weiss gar nicht, wie oft ich das schon gemacht habe... 😥 Viele Grüsse aus der Schweiz 🇨🇭
@WindischSiegfried
@WindischSiegfried 3 года назад
Experimentieren macht Spaß, solange es funzt. Warum sich so viel Arbeit machen, wenn man den E-Antrieb ab Hersteller (der sicher funzt) um ein paar Hunderter mitbestellen kann. Meine ersten Maschinen waren aus grauer Vorzeit, irre schwer und mit 40 cm großen Handrädern zu steuern. An denen hab ich auch selbst gebastelt, kräftige Motoren angebaut mit vielfachen Übersetzungsmöglichkeiten. Hat eine zeitlang gepasst, bis ich mir den Komfort der elektr. Höhenverstellung gegönnt hab
@Facerolegamer
@Facerolegamer 3 года назад
Übersetzung ist zu klein. Mit einer größeren Übersetzung sollte es mit einem kleineren Motor funktionieren. Und der riemen ist auch nicht optimal. Kette wäre besser wenn überhaupt. Ich würde einfach ein kleines Zahnrad auf ein riesen Zahnrad übersetzen. Da könntest du das sogar komplett digitalisieren wenn du weißt wie viele steps 1 mm sind. Mit Digital Anzeige und evtl endstop das falls sich das mal alles verstellt du nur referenziert brauchst
@Sindilein23
@Sindilein23 3 года назад
Das ist keine Übersetzung sondern eine Untersetzung. Und die ist nicht groß genug.
@Gerhard-Figl
@Gerhard-Figl 3 года назад
Wenn der Motor jetzt schon überlastet ist, dann wird das künftig noch weniger funktionieren. Die eingeölte Spindel ist besonders anfällig auf Staubablagerungen. Auf deine Fluchereien wegen des verklemmten Antriebes bin isch schon gespannt.
@sebastianklemm4933
@sebastianklemm4933 3 года назад
Tausende rückschälge aber immerhin habt ihr nicht aufgegeben 🙂👍 Danke für das Video Truppe habe mit gefiebert Wahnsinn der gute Kevin hat es geschaft mit dir Truppe solche Leute zu haben ist Mega geil Daumen hoch und ein schönen Sonntag 🙂👍 Gruß dein treuer Zuschauer Sebastian Klemm aus Ostfriesland
@overengineering6096
@overengineering6096 3 года назад
Cooles Bastelvideo... Genau nach meinem Geschmack! 🤩👍🏻
@RallesBastelgarage
@RallesBastelgarage 3 года назад
Mega cool......da sieht man wieder nicht Aufgeben,einfach probieren und weiter machen.Kevin hat super Arbeit gemacht 👍👍👍👍
@g.c.3039
@g.c.3039 Год назад
geil. hinterher ist man froh das man es gemacht hat.
@dieterhetzel1223
@dieterhetzel1223 3 года назад
Ich habe mir gerade das Video vom rigotti angeschaut
@LetsBastel
@LetsBastel 3 года назад
Da sind wir schon zu zweit Dieter!
@Leon.M.2004
@Leon.M.2004 3 года назад
@@LetsBastel zu dritt 😊
@xIR4ye
@xIR4ye 3 года назад
Cooles Video und man lernt nie aus, lern ich immer wieder. Zwei Tipp noch: Übersetzung des Riemens ändern hätte eventuell auch was gebracht. Zum Videoschnitt, du könntest am Ende noch ne Lustige Szene reinschneiden, dann schaut man das Video aufjedenfall bis zum Ende und geht mit nem Lachen aus dem Video :)
@rolandeschweiler2185
@rolandeschweiler2185 3 года назад
Truppi, jetzt ist dein Hirn verschmort!!! Ich habe das Gefühl, dass das Projekt ein Fass ohne Boden ist und immer teurer wird!
@druser109
@druser109 3 года назад
Viel Arbeit, hat aber wohl geklappt👍 Man kann aber ein Vorgelege mit Motor mit Rück- und Vorwärtslauf schon fix und fertig kaufen.
@vinzenz_el_aleman
@vinzenz_el_aleman 3 года назад
Frohe Weihnachten aus Spanien und ein guten Rutsch ins neue Jahr. ✌✌
@tilmaen
@tilmaen 3 года назад
Andere Übersetzung, dann wars auch mit dem kleinen Motor gegangen. Zudem esteps anpassen, dann fährt er zwar nicht so schnell, aber mit mehr Kraft.
@microphonology2830
@microphonology2830 3 года назад
Ja Oder von Anfang an einen gescheiten Treiber... ob sie es am Anfang mit den A4988 probiert haben 🤣 hab an der kleinen Cnc Nema23 Tb6600 die ist gut übersetzt und darf niemals auf Block gehen sonst gibt es Bruch
@Rics3D
@Rics3D 3 года назад
hmmm...woran das wohl liegt ;D Noch mal ins Datenblatt vom Motor gucken und dann noch mal den Hobel anschauen. Der dreht zu schnell an bei der Übersetzung. Also Drehzahl runter, Motorstrom hoch oder Übersetzung ändern.
@Toni_63
@Toni_63 3 года назад
....von nichts ne Ahnung.....aber überall rumdoktern.....
@mrbullrotfreak
@mrbullrotfreak 3 года назад
Laut seiner Aussage war er im Sondermaschinenbau tätig, ich glaube ja nicht. Wenn man nicht mal weiß, dass Guss nicht geschmiert wird, sieht es ganz finster aus.
@Woody-1337
@Woody-1337 3 года назад
Freunde, watt macht ihr denn da? Schrittmotoren verlieren mit zunehmender Drehzahl an Drehmoment, klingt komisch, ist aber so. Ihr müsst den Stepper doch einfach nur etwas langsamer laufen lassen und alles ist gut. 24 Volt gegen 48 Volt tauschen und der Motor reißt dir die Welle sogar ab xD
@marioegal9156
@marioegal9156 3 года назад
☝🏻vergiss mal nicht das du in einer Schreinerei oä bist, da ist äußerst ratsam die Gerätschaften und offenen Klemmen in einem entsprechenden Gehäuse zu Packen. Brandgefahr!
@redrox7657
@redrox7657 3 года назад
Nein du hast recht. Da liegt mehr an! Ist ja der Treiber für den Motor...
Далее
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